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黑龙江省杰出青年科学基金(无)

作品数:14 被引量:135H指数:7
相关作者:宋考平刘丽李丽丽马春华皮彦夫更多>>
相关机构:东北石油大学中国石油天然气集团公司更多>>
发文基金:黑龙江省杰出青年科学基金国家自然科学基金黑龙江省科技攻关计划更多>>
相关领域:石油与天然气工程理学经济管理更多>>

文献类型

  • 14篇中文期刊文章

领域

  • 13篇石油与天然气...
  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 5篇油田
  • 4篇聚驱
  • 3篇低渗
  • 3篇低渗透
  • 3篇油藏
  • 3篇油层
  • 3篇驱替
  • 3篇含水
  • 3篇含水期
  • 3篇高含水
  • 3篇高含水期
  • 3篇大庆油田
  • 2篇剩余油
  • 2篇剩余油分布
  • 2篇数值模拟
  • 2篇驱替特征
  • 2篇驱替特征曲线
  • 2篇驱油
  • 2篇注水
  • 2篇聚合物驱

机构

  • 14篇东北石油大学
  • 10篇中国石油天然...

作者

  • 11篇宋考平
  • 5篇刘丽
  • 3篇李丽丽
  • 3篇皮彦夫
  • 3篇马春华
  • 2篇吴家文
  • 2篇王朋珍
  • 2篇高丽
  • 2篇郑浩
  • 2篇王京博
  • 1篇吕媛媛
  • 1篇聂洋
  • 1篇崔红霞
  • 1篇王雨
  • 1篇陈涛平
  • 1篇姚为英
  • 1篇李海成
  • 1篇姜振海
  • 1篇隋新光
  • 1篇刘美佳

传媒

  • 6篇石油钻探技术
  • 3篇油田化学
  • 2篇中外能源
  • 1篇佳木斯大学学...
  • 1篇特种油气藏
  • 1篇油气田地面工...

年份

  • 2篇2011
  • 2篇2010
  • 2篇2009
  • 4篇2008
  • 4篇2007
14 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
大庆油田南一区葡Ⅰ组油层三元复合驱前置段塞注入参数优选被引量:7
2011年
在室内配方和先导性矿场试验研究基础上,结合大庆油田南一区西西块的地质开发特征,确定三元复合驱前置聚合物段塞分子质量、浓度、矿场注入速度的合理范围。利用数值模拟方法,优选前置聚合物段塞分子质量、浓度、段塞注入体积孔隙倍数等注入参数。结果表明:前置段塞中聚合物的浓度、段塞注入孔隙体积倍数均存在合理取值,聚合物的分子质量对采收率的影响最大,但应考虑到油层注入能力的限制,避免发生堵塞。该研究成果为该区块的合理开发提供了理论依据,对于提高Ⅰ类油层的挖潜能力、改善开发效果具有重要意义。
李丽丽梁云龙刘远亮宋考平高丽5
关键词:三元复合驱数值模拟提高采收率
聚驱后续水驱阶段驱替特征模型的建立及验证被引量:5
2009年
测定相渗曲线时发现,聚驱后续水驱阶段与单纯水驱的相渗曲线出现完全不同的变化趋势,后者的油水相对渗透率比Kro/Krw与对应含水饱和度Sw在半对数坐标系下具有良好的线性关系,而前者的油水相对渗透率比与对应含水饱和度在直角坐标系下就具有良好的线性关系。以此为基础,推导出了后续水驱阶段的驱替特征模型,包括采出程度与油水比的关系及累积产水量与累积产油量的关系。利用大庆油田已有后续水驱数据的区块对建立的后续水驱驱替特征模型进行了验证,采出程度与油水比之间的线性相关系数均大于0.9,满足良好的线性关系,Wp与lg(AN-Np)在直角坐标系下也满足良好的线性关系,线性相关系数达到0.99以上。利用所建立的驱替特征模型可以准确地预测聚驱后续水驱阶段的开发指标。
唐放宋考平刘丽王雨
关键词:注聚合物驱替特征曲线采出程度
高含水后期“低效、无效循环”形成条件的数值模拟研究被引量:14
2007年
疏松砂岩油藏进入高含水期后,由于注入水的冲刷和油层本身的非均质性,储层孔隙结构发生了变化,注入水主要沿各沉积单元的高渗透层突进,导致水洗厚度基本不变,出现了严重的"低效、无效循环"现象。针对大庆油田北二东西块地质特点和长期注水开发历程,分析了低效、无效循环在生产过程中所呈现出的特征,总结出高含水后期油藏极易形成低效、无效循环的三个部位,即:垂向高渗透层、厚油层底部和注入水主流线。在此基础上,运用数值模拟方法进行了研究,给出了相应的形成条件,为高含水后期制定出了切实可行的油田开发界限,并为同类油藏有效预防和治理注入水低效、无效循环提供了直接依据。
郑浩马春华姜振海
关键词:高含水期油藏数值模拟注水量大庆油田
基于正交试验法的低渗透油藏超前注水影响因素分析被引量:13
2007年
针对目前国内对低渗透油藏超前注水影响因素没有分析研究的现状,及开展该研究需考察较多因素且这些因素又相互影响的实际情况,采用正交试验方法,研究了地饱压差、渗透率、原油粘度、压力系数、井距和注水时间等6种因素对低渗透油藏超前注水效果的影响。通过多因素极差分析发现,超前注水对采出程度、单井日产油和总产油影响不大,对单井日注水、总注水影响较大;渗透率是控制采出程度、产油量和注水量的主导因素。
郑浩马春华
关键词:正交试验超前注水低渗透油气藏渗透率
一种预测聚合物驱含水率及可采储量的简单方法被引量:5
2007年
针对周志军等建立的聚合物驱驱替特征模型较为复杂、应用不方便,且后续水驱阶段预测偏差较大的问题,将该模型用麦克劳林级数展开,推导出d(Wp-aNp3)/dNp与Np在直角坐标系下存在线性关系。提出了将该线性表达式积分求解,就能得到Wp与Np的三次多项式关系式,并结合大庆油田北一二排西区块详细说明了求解过程。该关系式不但可以用来预测聚合物驱区块的含水率和可采储量,而且还能够预测出单井在其控制范围内的可采储量。将预测值与实际值进行比较,无论区块还是单井,相对误差均小于5%。
刘美佳宋考平张建国刘丽朱珺琼
关键词:聚合物驱含水率可采储量产能预测
聚驱后剩余油分布的大平面驱油实验及荧光分析被引量:1
2008年
通过大平面人工均质岩心驱油和驱油后储层岩心磨片荧光分析,针对大庆油田研究了聚合物驱后剩余油分布。人工均质岩心渗透率2μm2,孔隙度0.263,几何尺寸(cm)为60×60×2.4,由埋置的81对微电极测量81个点处的电阻率,计算各该处含水饱和度,求得含油饱和度。大平面模型经清水驱油后,注入聚合物0.57 PV×1000mg/L,再继续水驱,绘制了采收率和含水率曲线,及水驱、注聚、后续水驱结束时平面上岩心含油饱和度分布图。含油饱和度沿主流线(一条对角线)近似对称分布,主流线上含油饱和度最低,水驱后为32.0%,注聚并后续水驱后为21.5%,波及系数分别为0.960和0.985。取自大庆不同储层的两组各两支岩心,一支水驱油,另一支实施水驱—注聚—后续水驱,驱替后在注入端、中间、采出端各取一横剖面制成磨片,用荧光分析法测定剩余油饱和度并计算其概率密度。与水驱后岩心相比,聚驱后两组岩心每一剖面的剩余油饱和度均降低,低剩余油饱和度(<30%)部分所占比例增大,高剩余油饱和度部分所占比例减小,最大剩余油饱和度值降低,其中一组岩心的最小剩余油饱和度值减小。
吴家文井洋王京博吕媛媛宋考平
关键词:剩余油分布储层岩心荧光分析
不同油层条件下聚驱剩余油分布的数值模拟研究被引量:2
2008年
针对大庆油田聚合物驱开发进入后续水驱阶段的现状,在考虑油层实际情况的基础上,建立不同油层物性条件的地质模型。通过Eclipse模拟软件E100主模块的模拟,对不同方案的剩余油分布进行了定性与定量研究。得出结论认为,储层物性较好的厚油层比薄差层更具有开采潜力,该结论为下一步有针对性地挖潜增产提供了可靠的决策依据。
刘宗宗聂洋宋考平李海成
关键词:数值模拟剩余油分布油层
二段直线法预测高含水期油田开发指标被引量:17
2008年
高含水期马克西莫夫-童宪章(甲型)水驱规律曲线发生上翘,用于油田动态分析时误差较大,分析认为曲线上翘的原因是,油水相对渗透率比(Kro/Krw)与含水饱和度(Sw)在半对数坐标系下,高含水期曲线直线段再次发生向下偏折,出现第二段直线段。在此基础上引进了二段直线法,即甲型水驱规律曲线在中含水期及高含水期各成直线段。运用几种水驱规律曲线公式,分别计算了大庆油田杏北开发区西部过渡带和杏四~六面积区块未措施井的可采出储量,并验证了累积产油量和含水率。结果表明,高含水期二段直线法优于甲型、西帕切夫(丙型)和张金庆型水驱规律曲线。
高丽宋考平马春华李丽丽
关键词:高含水期可采储量驱替特征曲线
优选黏土稳定剂的室内实验研究
2011年
选取大庆油田某A组储层的天然岩心,气测渗透率分别为0.274μm2、0.442μm2和0.766μm2,针对中低渗透储层黏土含量较高的实际情况,为优选适用于该储层注水开发的黏土稳定剂,进行了液体(聚季铵盐黏土稳定剂DNT-014)、固体(QY-138)和复配盐黏稳剂(A储层强水敏型配伍液)3种黏土稳定剂的膨胀率测定实验、岩心伤害率实验和对比驱替实验。结果表明:A组储层3种不同渗透率的天然岩心,分别加入液体、固体和复配盐3种黏稳剂后,其膨胀率在1.13%~1.22%,但只有液体黏稳剂DNT-014的加入,3种岩心均不产生颗粒。黏稳剂DNT-014和QY-138的加入,对岩心渗透率伤害较小,最高伤害率分别为13.4%和19.17%;加入复配盐黏稳剂后,对岩心渗透率伤害最大,最高伤害率达32.48%。DNT-014的加入,对储层黏土矿物的膨胀和运移起到防控作用,与储层配伍性最好,对渗透率伤害最小,且达到一定注入倍数后,伤害率不再增长。针对A组储层,注水开发中应优选液体黏稳剂DNT-014。
刘丽宋考平刘冰皮彦夫
关键词:低渗透黏土稳定剂膨胀率
大庆油田天然气干法脱硫剂的比选与应用被引量:18
2007年
对天然气干法脱硫技术(分子筛法,氧化铁法及活性炭法)及所用脱硫剂作了综合分析。在相应的室内脱硫装置上,在单一空速、温度等条件下,测定了5种氧化铁脱硫剂和5种活性炭脱硫剂用于含3mg/LH2S的N2气脱硫时的硫容。在扩大的空速(500-20001/h)、温度(20~120℃)、H2S浓度(2-11mg/L,氧化铁)或粒度(0.2~1.0mm,活性炭)条件下,对初选氧化铁脱硫剂EF-2和活性炭脱硫剂3018作了进一步考察,通过脱硫效果和工艺条件对比,选择3108为大庆油田天然气脱硫剂。在3108基础上,改用Na2CCh为浸渍用碱,浸渍量6%,改用商品TLC为催化剂,制得了一种高效煤制活性炭脱硫剂。将这种脱硫剂用于大庆油田喇二注气站天然气脱硫,日处理天然气72×10^4m^3,空气需求量24m^3/h,原料气含H2S0.0445~0.213mg/L,净化气含H2S0~0.0017mg/L,满足有关国家标准的要求(≤0.02mg/L)。图1表6参9。
吴家文崔红霞姚为英王京博宋考平王朋珍
关键词:天然气脱硫处理脱硫剂硫容大庆油田
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