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陈江

作品数:7 被引量:40H指数:2
供职机构:中国石油天然气集团公司更多>>
发文基金:国家自然科学基金中国石油天然气集团公司科技项目更多>>
相关领域:石油与天然气工程理学更多>>

文献类型

  • 7篇中文期刊文章

领域

  • 6篇石油与天然气...
  • 1篇理学

主题

  • 3篇数值模拟
  • 3篇值模拟
  • 1篇动力学
  • 1篇油田
  • 1篇水合物
  • 1篇泡沫油
  • 1篇气窜
  • 1篇区长
  • 1篇区块
  • 1篇注采
  • 1篇注采比
  • 1篇注采调整
  • 1篇历史拟合
  • 1篇裂缝发育
  • 1篇流压
  • 1篇井距
  • 1篇井网
  • 1篇井网密度
  • 1篇井网优化
  • 1篇井下作业

机构

  • 7篇中国石油天然...
  • 1篇中国石油大学...
  • 1篇中国石油大学...

作者

  • 7篇陈江
  • 3篇林万臣
  • 2篇李福军
  • 1篇杨青龙
  • 1篇栾志安
  • 1篇王春玲
  • 1篇郭天民
  • 1篇伍增贵
  • 1篇马国涛
  • 1篇吕广忠
  • 1篇孙长宇
  • 1篇陈光进
  • 1篇姚春林
  • 1篇杨珺
  • 1篇张巍

传媒

  • 3篇石油化工应用
  • 1篇化工学报
  • 1篇科技成果纵横
  • 1篇石油钻采工艺
  • 1篇科技与企业

年份

  • 1篇2015
  • 3篇2014
  • 1篇2008
  • 2篇2002
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
G9区块井网优化设计被引量:2
2014年
井网优化设计是一个油田开发过程中的核心内容之一,井网密度是设计的重要指标,与井网形式和井距大小有关。通过对某低渗透油藏的G9区块的井网密度进行分析,利用数值模拟软件对不同的井网形式和井距大小进行优化并选择出最为适合该区油藏开发的井网模式。
陈江杨珺
关键词:井网密度井距数值模拟井网优化
泡沫油WINPROP相态研究被引量:1
2014年
针对某些注气油藏,在降压过程中形成"非天生"的泡沫油,利用数值模拟研究泡沫油机理及后期参数优化及开发效果预测方面与其他泡沫油的数值模拟有很大区别。本文应用CMG中WINPROP相态模拟软件包,结合室内实验结果,对鲁克沁深层稠油油藏地层原油PVT实验数据进行拟合计算,主要包括地层流体和天然气组分合并、脱气油和含气油相态拟合、饱和压力、气-液相平衡计算等,最终得到能反应实际地层流体的性质变化的流体参数场,为下一步泡沫油数值模拟研究提供理论基础。
陈江
关键词:泡沫油数值模拟
G9区长4+5油藏稳产技术研究
2015年
当注水开发油田进入中含水期时,精细注采调整工作将成为油藏稳产工作的重点。通过结合G9区现场实际,综合运用各种方法,对G9区长4+5油藏的合理流压、采液速度、合理注采比进行了研究,为该区下一步制定精细注采调整对策提供了理论依据。本次的研究成果对同类长4+5油藏稳产方案提供了一定的参考价值。
沈延伟郭玲君李福军卢二付陈江
关键词:注采调整流压采液速度注采比
CJF-002菌在老油田高含水开发后期应用
2008年
吉林扶余油田是地质储量达亿吨级以上的大油田,该油田储层裂缝发育,储层非均质性比较严重,地下原油粘度较高。目前扶余油田综合含水近90%,而采出程度仪为20%,随着采出程度增加和含水上升,地下注采关系越来越复杂,由于裂缝发育及多年注水在地层当中形成的注水通道,致使注入水波极不均衡,
杨青龙林万臣陈江张巍
关键词:高含水开发后期老油田储层非均质性扶余油田裂缝发育采出程度
油管杆落井打捞工具优化应用
2014年
在油田的正常生产过程中,抽油杆断脱是影响油井正常生产的主要因素之一。另外,断脱发生还会造成油管落井,抽油杆必然弯曲。在打捞作业时,若抽油杆发生弯曲,油管、杆断脱成两部分或多部分,将会使打捞作业变得更加复杂。本文就是介绍了B38-49油井在这一问题下,根据现场实际情况自制公锥加引鞋打捞工具,成功打捞出断脱成两段的油管、杆。
姚春林马国涛李福军陈江王春玲杨励成
关键词:井下作业打捞工具
甲烷水合物分解动力学被引量:25
2002年
根据两种测量水合物分解动力学的方法———恒定分解压力法及压力变化法 ,采用气体水合物静力学实验装置测定了甲烷水合物的分解动力学数据 .由建立的分解动力学模型计算了甲烷水合物的分解速率 ,较好地拟合了所测得的实验数据 .实验数据验证了分解速率和水合物平衡压力下的逸度与实验压力下的逸度之差有关 ,计算的分解活化能为 73.3kJ·mol-1(甲烷 ) .
孙长宇陈光进郭天民林万臣陈江
关键词:甲烷水合物分解速率动力学活化能
吉林油田CO_2试验区数值模拟和方案设计被引量:12
2002年
数值模拟和油藏工程研究相结合 ,对吉林油田CO2 试验区方案进行优化设计 ,并对最优方案作了长期预报。研究结果表明 ,试验区对CO2 驱有较好的适应性。CO2 合理用量为 15 %HCPV ,最佳注入方式为段塞尺寸逐渐减小的改进交替注气水方式。达到经济极限产量时 ,试验井组内CO2 可波及区采收率提高 15 .
吕广忠伍增贵栾志安陈江林万臣
关键词:二氧化碳驱历史拟合数值模拟气窜
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