张夏
- 作品数:8 被引量:35H指数:3
- 供职机构:西北工业大学动力与能源学院更多>>
- 发文基金:中国航空科学基金西北工业大学研究生创业种子基金更多>>
- 相关领域:航空宇航科学技术机械工程更多>>
- 后置蜗壳斜流叶轮内部射流-尾迹数值研究被引量:1
- 2006年
- 采用商业软件Numeca的Fine/Turbo模块,对包含斜流叶轮、蜗壳一体的斜流风机进行整机计算,并在与已有试验数据进行了较好吻合的基础上,对其内部流场进行详细的数值分析,证实斜流叶轮内部也存在离心式叶轮中古典的射流-尾迹结构。研究结果表明:由于蜗壳高度非对称性,使各叶轮内部射流-尾迹结构也完全不同。进一步研究表明,造成这一现象的根本原因在于非对称蜗壳的存在改变了叶轮顶部的叶顶泄漏流动。
- 楚武利杨泳吴艳辉张夏
- 关键词:斜流叶轮蜗壳叶顶泄漏流
- 吹气型周向槽机匣处理扩稳机理的研究被引量:1
- 2007年
- 实验证明在周向环槽中加入切向吹气可以比原型处理机匣获得更大的稳定裕度.分别对带吹气型周向槽机匣处理与原型机匣处理的孤立转子进行全三维数值计算,计算得到的总性能特性线同实验符合良好.通过详细地对比分析两种机匣处理的叶顶区域流场,揭示了吹气型周向槽机匣处理比未吹气的原型机匣处理获得更大的稳定裕度和提高效率的机理.
- 张皓光楚武利吴艳辉邓文剑张夏
- 关键词:航天推进系统轴流压气机流场
- 顶部喷气对高速轴流压气机性能及流场的影响被引量:3
- 2006年
- 喷气是提高压气机稳定工作裕度的有效措施之一。采用数值模拟方法研究了顶部喷气对某轴流压气机气动性能的影响。数值计算所获得实壁机匣总性能与其试验结果相吻合。喷气数值计算结果表明,转子上游约30%轴向弦长处的喷气推迟了失速的发生。通过详细地分析顶部喷气对压气机顶部区域流场结构的影响,揭示了其扩稳机理。
- 张皓光楚武利卢新根张夏
- 关键词:轴流压气机数值仿真失速喘振
- 低速大尺度离心叶轮二次流动分析被引量:6
- 2007年
- 采用商业软件Numeca的Fine\Turbo模块对低速大尺度离心叶轮进行数值计算,与试验数据吻合很好,对其内部流场进行了仔细的分析。在此基础上,研究其内部二次流动结构,得出了叶道内尾迹区域的存在与发展同二次流动有很密切的关系,尾迹区域的形成主要是叶片表面低能流体径向流动形成的。
- 连洁杨泳楚武利张夏
- 关键词:离心式压缩机叶轮
- 轴流冷却风机内部流动分析及性能改进研究
- 本文针对某型直升机冷却系统的轴流风机进行了详细的理论分析及试验研究。由于直升机系统对风机消耗功率、重量、尺寸等都有着严格的限制,因此在给定的限定条件下探讨提高风机性能的方法。
首先,通过试验对所研究的风机进行了...
- 张夏
- 关键词:轴流风机数值模拟直升机
- 文献传递
- 轴向间隙引气对双级轴流式压气机性能及流场影响的数值研究被引量:17
- 2006年
- 采用数值模拟的方法,研究了引气对某双级轴流压气机气动性能的影响。数值计算所获得实壁机匣总性能与试验结果符合良好,结果表明,在靠近第二级转子前缘处的机匣引气能够有效地提高压气机的失速裕度的同时,对压气机的压比和效率影响较小,分析了引气对压气机顶部区域流场结构的影响。
- 张皓光楚武利吴艳辉张夏
- 关键词:轴流压气机数值模拟流场引气
- 轴流风机中支板通道的流动分析及改进被引量:3
- 2006年
- 采用了NUMECA FINE软件包Euranus求解器对轴流风机电机支板内部流动进行了全三维数值模拟,结果表明电机支板的安装对风机的性能具有较大的影响。根据计算结果对支板结构进行了改型设计,并对改型后轴流风机的气动性能进行了数值计算,改型结果表明,采用改型后的支板结构使得整个流量范围内风机的效率有所提高,电机支板内部流动损失明显减小,流动更加合理。
- 张夏楚武利邓文剑张皓光杨泳
- 关键词:航空航天推进系统轴流风机支板数值模拟
- 带周向槽机匣处理的轴流压气机叶顶流场数值研究被引量:2
- 2008年
- 周向槽机匣处理是提高压气机稳定工作裕度的有效措施之一,采用数值模拟方法研究了周向槽机匣处理对轴流压气机性能的影响。数值计算所获得总性能与试验结果符合良好。通过详细地分析周向槽机匣处理对压气机顶部区域流场结构的影响,揭示了周向槽机匣处理对压气机性能及流场影响的流动机理。
- 张皓光楚武利吴艳辉邓文剑张夏
- 关键词:轴流压气机机匣处理数值模拟流场