您的位置: 专家智库 > >

崔贵涛

作品数:12 被引量:54H指数:5
供职机构:低渗透油气田勘探开发国家工程实验室更多>>
发文基金:中国石油天然气集团公司科技项目更多>>
相关领域:石油与天然气工程环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 11篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 12篇石油与天然气...
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 10篇钻井
  • 10篇钻井液
  • 7篇水平井
  • 7篇平井
  • 6篇气田
  • 5篇润滑防卡
  • 5篇防卡
  • 5篇防塌
  • 4篇低伤害
  • 3篇抑制性
  • 3篇钻井液技术
  • 3篇井眼
  • 3篇井眼净化
  • 3篇封堵
  • 2篇水平井钻井
  • 2篇水平井钻井液
  • 2篇苏里格
  • 2篇苏里格气田
  • 2篇钻井液体系
  • 2篇长北气田

机构

  • 12篇低渗透油气田...
  • 1篇川庆钻探工程...
  • 1篇中国石油

作者

  • 12篇崔贵涛
  • 5篇李宝军
  • 4篇黎金明
  • 4篇董宏伟
  • 3篇吴满祥
  • 3篇郑玉辉
  • 2篇贾俊
  • 2篇陈在君
  • 2篇董海东
  • 2篇郭康
  • 2篇罗勇
  • 1篇陈磊
  • 1篇蔺文洁
  • 1篇蒋振伟
  • 1篇张建斌
  • 1篇赵向阳
  • 1篇谢新刚
  • 1篇陈恩让
  • 1篇曹辉
  • 1篇金祥哲

传媒

  • 4篇钻采工艺
  • 2篇天然气工业
  • 2篇石油钻采工艺
  • 2篇钻井液与完井...
  • 1篇石油钻探技术

年份

  • 1篇2018
  • 1篇2017
  • 1篇2016
  • 2篇2015
  • 1篇2014
  • 2篇2013
  • 2篇2012
  • 2篇2011
12 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
NDW无土相低伤害储层钻井液在CB8-3井的应用被引量:2
2012年
长北气田属于致密性气藏,钻井过程中工作液的侵入是造成储层伤害的主要因素。为了降低钻井液完井液对气层的伤害,主要从暂堵和改变储层岩石表面的润湿性两方面着手,研制出了暂堵效果显著、抑制性强、润滑防卡性能良好、密度可调、失水低等特点的NDW无土相低伤害钻井液体系。动态伤害模拟实验表明,该体系对气层的平均伤害率为11.25%,暂堵性好,并且易于通过储层自身能量完成解堵,很大程度上简化了完井、投产作业。该体系在CB8-3井完成水平段累计进尺4 388 m,其中240 m泥页岩夹层,在整个施工过程中,井眼始终处于良好净化状态,起下钻无阻卡,井底无沉砂;裸眼完井并直接气举投产,获得无阻流量230万m3/d的高产气流。应用结果表明,该体系能有效地保护油气藏,提高单井产量,值得推广。
崔贵涛林海董海东陈磊郑玉辉罗勇
关键词:长北气田水平井储层保护
神木-双山区块安全快速钻井钻井液技术
神木双山区块水平井首次采用三开井身结构,二开裸眼井段将长达2400m,在这一井段地层极易出现缩、卡、漏、垮塌等复杂,针对上述技术难题,研制出了抑制性防塌性能强、封堵性好、流变性好等特点的安全快速钻井钻井液体系。该体系在神...
崔贵涛郑玉辉贾俊郭康
关键词:钻井液抑制性防塌井眼净化润滑防卡
苏里格气田分支井钻(完)井液技术
2014年
苏里格分支水平井难度最大的地方在于分支井眼,分支井眼首次将大斜度井段和水平段设计为全裸眼,针对苏里格气田分支井眼斜井段和水平段处于同一裸眼段的技术难题,室内研发了强抑制性有机-无机盐低伤害钻井(完井)液体系,并在桃7-14-18H分支井和桃7-15-20H分支井的分支井眼成功试验应用。室内和现场试验结果表明,该体系能有效解决气井水平井斜井段和水平段同处于裸眼段情况下的的泥页岩井壁失稳、气层保护、高摩阻大扭矩、井眼净化、携砂悬砂等一系列技术难题。该体系抑制性强,其页岩一次回收率达到了97.2%,二次回收率达90.3%;体系利于保护产层,对盒7和盒8产层岩心的平均伤害率为10.60%,属于低伤害。钻井液优良的综合性能保障了1742m装有裸眼封隔器的套管完井管串直接穿越裸眼斜井段安全下至水平段的预定位置。
黎金明蔺文洁崔贵涛赵海峰王伟良付微风
关键词:钻井液井壁稳定低伤害封堵性
神木双山区块安全快速钻进钻井液技术被引量:1
2013年
神木双山区块水平井首次采用三开井身结构,二开裸眼井段将长达2 400 m,在这一井段地层极易出现缩、卡、漏、垮塌等复杂,针对上述技术难题,优选出了安全快速钻进钻井液体系,并在神木双山区块应用了2口井。实验表明,该体系表现出良好的润滑防卡性和良好的井眼净化能力,性能易调控、低滤失、高黏度切力,泥饼薄而韧。在整个斜井段施工过程中,2口井井眼始终处于良好净化状态,起下钻无阻卡,井底无沉砂,很好地解决了长裸眼段下存在的井壁坍塌、润滑防卡、携带岩屑等技术难题,把二开钻井周期缩短到20 d以内,而且确保了12h把φ177.8 mm技术套管安全顺利下至井深2 890 m,创造了长庆水平井下技术套管时间最短的新记录。
崔贵涛罗勇董宏伟贾俊李宝军郑玉辉
关键词:钻井液抑制性防塌井眼净化润滑防卡
复合盐水低伤害钻井液在桃7-9-5AH水平井的应用被引量:17
2011年
针对苏里格地区低孔低渗砂岩气藏的特点,依据ASS-1全酸溶钻井(完井)液在该地区探井的应用经验,研制出了复合盐水低伤害钻井完井液。该钻井液在常规条件下对地层的平均伤害率仅为5.9%,在特殊模拟井下条件下,对气层的平均伤害率为13.64%,暂堵性好,井壁上形成的暂堵滤饼通过气层压力完成解堵,简化了完井、投产作业。该钻井液在桃7-9-5AH井水平段施工过程中,起下钻无阻卡,井底无沉砂,解决了因泥页岩水化膨胀而引起的缩径和坍塌、高摩阻大扭矩、PDC钻头泥包等一系列技术难题,创造了长庆区块水平段一只φ152.4 mm钻头810 m进尺的记录,并获得无阻流量150×104 m3/d的高产气流。
崔贵涛陈在君黎金明张宇吴满祥
关键词:防止地层损害临时性封堵长庆气田
长庆气区储气库超低压储层水平井钻井液完井液技术被引量:8
2012年
鄂尔多斯盆地长庆气区储气库选择在榆林气田的山西组山23储层实施,由于该气层经过长期开采和储层压裂改造,导致水平段目的层压力极低(压力系数0.4~0.6),成为诱发水平井段发生钻井液压差漏失的地质因素;且采用筛管完井方式又要求钻井液完井液必须具有非常好的暂堵效果。针对上述技术难题,以室内预防井漏、储层保护研究为技术支撑,研制出了具有抑制性强、润滑性高、总固相少等特点的无土相复合盐低伤害暂堵钻井液完井液体系。现场应用两口井,其中Y37-2H完钻井深5 044m,水平段长1 819m,创长庆气田水平段215.9mm井眼的施工记录,139.7mm筛管一次性下到预定位置,并获得无阻流量100×104 m3/d的高产气流。应用效果表明:该体系较好地保护了山23储层,钻完井施工作业安全顺利。
陈在君陈恩让崔贵涛黎金明李宝军谢新刚
关键词:长庆气区储气库超低压钻井液低伤害
微乳液强抑制强封堵钻井液在SACHA区块的应用被引量:5
2015年
厄瓜多尔SACHA区块215.9mm井段在钻井过程中经常出现钻头泥包、井壁坍塌、起下钻遇阻、测井和下尾管阻卡等问题,在分析原因的基础上,选择有利于环保的有机抑制剂SUPHIB、半透膜剂MS和隔离膜剂EX等材料,优选出微乳液强抑制强封堵钻井液配方,并通过室内试验评价了其性能,结果表明:该钻井液在100℃条件下热滚16h后仍具有良好的基本性能;具有良好的抑制性能和封堵性能,对TENA层岩屑的回收率达到90%以上,膨胀率仅有1.32%,对高孔高渗储层岩心的封堵率达到99%。微乳液强抑制强封堵钻井液已经在厄瓜多尔SACHA区块的8口井进行了应用,均没有出现钻头泥包、起下钻遇阻、测井和下尾管阻卡等问题,且215.9mm井段平均井径扩大率降至10%以下。这表明,微乳液强抑制强封堵钻井液能够有效解决厄瓜多尔SACHA区块215.9mm井段的一系列井下复杂问题。
崔贵涛李宝军王兆政
关键词:钻井液微乳状液封堵
厄瓜多尔TARAPOA区块水平井钻井液关键技术被引量:4
2017年
厄瓜多尔TARAPOA区块大斜度井段经常出现高摩阻大扭矩、遇阻现象频发、卡钻时有发生,并且在大斜度井段出现的卡钻,没有成功解卡的先例;再加上井身结构的进一步简化和环保条款的硬性规定,使得大斜度井段施工难度进一步加大。针对上述难题,在厄瓜多尔政府环保要求的基础上,选择有利于环保处理剂,研制出了一种性能稳定、防塌能力突出、润滑性好、携砂能力强、环保性能理想等特点的GAP钻井液体系。现场应用结果表明,该体系表现出良好的井壁稳定能力、润滑减阻和井眼净化能力,有效解决了泥页岩和砾石层所带来的的缩径扩径、坍塌掉块、高摩阻大扭矩、钻头泥包等技术难题,在整个斜井段施工过程中井壁稳定,起下钻畅通无阻,首次将3 133 m长的?244.4 mm技术套管一次性下到预定位置。
王长宁崔贵涛李宝军李宝军
关键词:水平井防塌井眼净化润滑防卡
强抑制成膜封堵钻井液在长南气田的应用被引量:4
2016年
靖平69-12井目的层马五^(1-3),埋藏深度3 700 m,属长南气田第一口三开结构水平井,刘家沟组漏层和"双石"层与山西组、太原组以及本溪组等煤层处于同一裸眼井段,裸眼段长,防漏与防塌的安全密度窗口窄,是典型的塌漏同段井。针对该区块地层特点,研制出了抑制性强、封堵性好等特点的强抑制成膜封堵钻井液体系。现场应用结果表明,该体系表现出良好的抑制防塌性、润滑防卡性和成膜封堵特性,滤饼薄而韧。在整个斜井段施工过程中井壁稳定,起下钻不阻不卡,克服了上部裸眼段长时间浸泡所带来的井壁不稳定风险,防止了地层漏失,解决了长裸眼段下存在的井壁坍塌、润滑防卡等技术难题,保证了3 460 m多的长裸眼井段的井眼稳定和177.8mm技术套管一次性下到预定位置。
崔贵涛郭康董宏伟杨斌张建斌
关键词:钻井液抑制性防塌润滑防卡水平井
苏里格气田桃7井区水平井斜井段和水平段适用钻井液体系被引量:14
2011年
鄂尔多斯盆地苏里格气田桃7井区钻探目的层为二叠系石盒子组盒7段,该区块内石千峰组和石盒子组地层(简称"双石层")极易吸水膨胀进而引起井壁失稳和钻头泥包等井下复杂情况。针对上述难题,以室内研究为技术支撑,主要考虑抑制性、润滑性能及流变性能,分别研制出了钾盐聚磺钻井液体系和强抑制低伤害暂堵钻井液体系。在该井区内一口水平井(桃7-17-19H井)所进行的实验结果表明:钻进该水平井斜井段所采用的钾盐聚磺钻井液体系具有良好的抑制性能和井眼净化能力,成功解决了因泥页岩水化膨胀而引起的缩径扩径、坍塌掉块、高摩阻大扭矩、钻头泥包等技术难题;第三次开钻水平段所使用的强抑制低伤害暂堵钻井液体系同样表现出众多优点——性能稳定、失水量低、润滑防卡性能良好、暂堵效果显著、能有效保护储层。桃7-17-19H井完钻井深4 360 m,其中水平段长900 m,钻井周期39.25 d,并获得无阻流量108×104m3/d的高产气流。应用效果表明:上述钻井液体系适用于桃7-17-19H井,保证了钻井施工安全,大大提高了机械钻速,创造了苏里格气田水平井钻井周期最短的纪录,值得推广。
崔贵涛金祥哲董宏伟黎金明吴满祥
关键词:苏里格气田水平井水平段润滑防卡
共2页<12>
聚类工具0