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周舰

作品数:17 被引量:59H指数:4
供职机构:中国石化更多>>
发文基金:国家科技重大专项国家自然科学基金大连市科技计划项目更多>>
相关领域:石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 16篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 16篇石油与天然气...

主题

  • 9篇气井
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  • 6篇大牛地
  • 6篇大牛地气田
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机构

  • 16篇中国石化
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作者

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  • 4篇李璇
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传媒

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年份

  • 1篇2023
  • 1篇2020
  • 4篇2019
  • 1篇2018
  • 1篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 6篇2013
  • 1篇2012
17 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
大牛地水平井速度管排液技术应用及改进被引量:2
2015年
大牛地气田水平井具有低压、低产、携液能力差的特点,需更换小直径油管来提高气流速度,预防井筒积液。更换常规小油管需压井作业,返排周期长且漏失量大,容易污染地层。根据气井携液理论和管流压降模型,优选出?38.1mm速度管作为生产管柱进行排水采气。现场应用表明,速度管排水采气效果明显,解决了低压低产水平井排液难题。针对速度管施工过程中打掉堵塞器压力过高或堵塞器打不掉现象,降低密封圈压缩率至5.57%,实现密封圈与密封圈槽合理匹配,同时在速度管与堵塞器间设置承压能力低的剪切件,安装在密封圈下方,既保证堵塞器密封效果,又解决了堵塞器不易从速度管上脱离的问题,提高了施工作业和工艺一次成功率,满足现场生产要求。
周舰张凌筱
关键词:大牛地气田水平井排水采气堵塞器
大牛地水平井临界携液气量计算模型被引量:12
2013年
受生产管柱倾斜角和水平段长度的影响,气藏水平井中垂直段、倾斜段、水平段的携液能力存在较大差异,只取其中某一段的临界携液流量值作为水平井的携液临界流量并不符合实际情况,会引起水平井筒积液,增加气层的回压,影响气井正常生产。针对此情况设计水平管和倾斜管临界携液模拟实验。结果表明,水平段临界携液气量计算采用K-H波动理论模型,倾斜段临界携液气量采用修正的携液模型计算,倾斜段的临界携液气量大于水平段和垂直段,最终得到合理的水平井连续携液模型。
周舰罗懿李颖川钟海全周瑞立
关键词:水平井大牛地气田
新型低压低液气井泡排剂的研制及应用被引量:2
2013年
现有泡排剂产生的泡沫含水率高,携液量大,且容易受泡沫密度、凝析油含量等影响,不能很好适用于低压低产积液井。针对大牛地气田低压低产气井井底积液量相对较小、二次起泡较困难等难题,研制出一种新型泡排剂,它具有发泡能力强、泡沫稳定性好、含水率低、表面张力小的优点。现场应用表明,新型泡排剂能够有效控制携液量,降低气井井底回压,取得较好的排液效果,可满足大牛地气田低压低产气井的泡排作业要求。
周舰罗懿周瑞立刘玉祥杨芾汕李璇
关键词:泡排剂低压气井井底积液
高含硫气井井筒硫液滴动力学特征及携带规律模拟
2023年
高含硫气井井筒中硫沉积会堵塞气流通道,严重影响气井产能,加速生产管柱的腐蚀。准确弄清井筒硫液滴的动力学特征及其携带规律,对于优化气井工作制度、预防井筒中硫沉积具有重要意义。由于硫液滴与水液滴相比,黏度更高、密度更大,因此不能将水液滴动力学特征直接用于硫液滴携带规律的研究。现有Turner圆球模型、Coleman圆球模型、李闽椭球模型、王毅忠球帽模型等用于气井液滴携带的临界气流速预测方法,不能用来准确预测含硫气井硫液滴的携带临界气流速。文中首先建立了描述气井井筒湍流场中硫液滴的动力学模型及求解方法,模型中采用流体体积函数法(VOF)模拟液滴表面结构,利用直接数值模拟方法模拟硫液滴周围气流场,研发了液滴动力学特征模拟器,对硫液滴的形状特征、破碎条件及曳力系数进行了模拟;在此基础之上,对硫液滴进行受力分析,建立了气井硫液滴携带数学模型。最后,以四川某含硫气田的现场数据对模型的准确性进行验证,结果表明,该模型具有良好的适用性。
王志彬王艺衡孙天礼李克智周舰罗懿朱国
关键词:高含硫气井曳力系数
大牛地低含H_2S/CO_2气井TE型缓蚀剂研究与应用被引量:2
2016年
大牛地奥陶系风化壳气藏具有低含H_2S/CO_2气体特征,目前对H_2S/CO_2共存条件下腐蚀规律认识不清,且缺乏经济有效除硫防腐措施,给气田安全生产带来挑战。通过旋转挂片法,弄清气藏腐蚀规律为高温高压下CO_2和H_2S与钢材表面铁发生电化学腐蚀,同时伴有高Cl-破坏腐蚀产物膜及流动介质加速腐蚀。通过室内评价实验,优选出TE型缓蚀剂,在H_2S浓度为0.15 mg/L下,缓蚀率达到85%以上。现场应用表明,TE型缓蚀剂除硫防腐效果显著,能够满足大牛地气田奥陶系风化壳气藏除硫防腐要求。
周舰张凌筱
关键词:大牛地气田H2S缓蚀剂腐蚀速率
稠油水平井杆管摩擦载荷预测新模型
2014年
水平井有杆抽油系统在抽汲周期内上、下冲程摩擦载荷差异较大,且随着稠油粘度逐渐增加,上、下冲程摩擦载荷的差异进一步加大,导致采用一个平均阻尼系数来描述整个井筒的摩擦载荷存在较大误差,难以准确描述其变化规律。基于水平井筒压力、温度和粘度剖面,根据环空液体流动方程和Navier-stokes方程,建立了稠油水平井杆管摩擦载荷计算模型,并首次提出了采用上、下阻尼系数来分别描述上、下冲程摩擦载荷,解决了稠油井上下冲程摩擦载荷差异较大的难题。以克拉玛依油田16口稠油水平井为例,计算结果表明新方法预测的悬点载荷计算值与实测值比较接近,完全满足生产要求。
周舰李颖川刘永辉罗懿周瑞立
关键词:稠油水平井悬点载荷
一种高产液水淹气井组合复产稳产新工艺被引量:1
2019年
针对大牛地气田部分高产液水淹气井采用常规复产稳产工艺存在注气压损大、举升压力低、气举时间长、稳产周期短等无法实现经济有效排采的问题,在对比研究泡排、套管充压气举、多井联合气举+环空激动降压等工艺的优缺点基础上,设计一种"套管充压+多井联合气举+连续泡排"组合复产稳产新工艺,选取1口高产液水淹气井开展了先导试验并进行了经济评价。现场应用表明:高产液水淹气井采用组合复产稳产工艺后,一次性成功复产、成功率为100%、复产周期可缩短28.5%,稳产周期达230 d,复产稳产效果显著。经济评价显示,1口高产液水淹气井复产稳产后日增产量32754 m^3、累计增产量753.346×10^4m^3,累计创效873.88万元,投入产出比为1:100,具有良好的经济效益。该工艺的成功应用为高产液水淹气井的经济有效排采提供了新思路。
杨易骏王锦昌周瑞立周舰林新宇陈旭赵润冬
关键词:水淹气井大牛地气田
低压低产气井井下智能机器人排水采气技术被引量:7
2020年
低压低产气井积液减产现象严重,而泡排、柱塞、液氮气举等常规排水采气工艺难以满足其长期稳产和提高采收率的要求,为此,基于柱塞气举工艺原理,研制了一种新型排水采气井下智能机器人,该机器人能实时监测与追踪井筒动液面位置,自动控制装置内部中心流道开关,可以在井眼内自动上行,从而实现气井分段、逐级定量排水。在东胜气田1口井的先导试验表明,井下智能机器人能够在井筒内自由稳定行走,实现自主定量排水和气井不关井连续采气,产气量稳定上升,油套压差持续降低,井筒积液得到有效缓解,达到了低压低产气井长期稳产和提高采收率的目的。研究与试验结果表明,井下智能机器人排水采气技术有效解决了常规排水采气工艺存在的问题,有利于实现低压低产气井的长期稳产和提高低压含水气藏的采收率。
周舰
关键词:气井智能机器人排水采气井筒积液柱塞气举
水平井蒸汽吞吐产能预测模型被引量:4
2012年
正确预测水平井蒸汽吞吐生产动态是优化注汽工艺参数、高效开发稠油油藏的基础。基于Marx-Langenheim油藏加热理论,考虑水平井加热区域为椭圆体,建立水平井油藏加热模型,结合Giger水平井产能方程,进一步建立水平井蒸汽吞吐产能预测模型。对胜利油田草平5井实例计算表明,模型预测的水平井产能与实测值吻合较好。以该井为例分析注汽速度、蒸汽干度、周期注汽量、蒸汽温度、焖井时间对周期产油量的影响,得出各影响因素的最佳控制范围,提出优化方案。
周舰李颖川刘永辉钟海全刘通
关键词:水平井蒸汽吞吐产能预测稠油
生化型耐温耐盐泡排体系的起泡及稳泡性能评价
2018年
针对低压、高含水天然气井的积液问题,优选出起泡、稳泡性能优良的OPUS-087泡排剂。实验结果表明,OPUS-087在矿化度为7.2×10~4mg/L、温度为90℃时,起泡高度可达77.5mm,起泡性能及耐温耐盐性能良好;在凝析油的质量分数不高于20%时,可以保持起泡性能基本不变,抗凝析油性能良好。生物表面活性剂稳泡体系H19的质量分数为0.03%时,可使OPUS-087泡排剂溶液的起泡高度由77.5 mm提高到100 mm。
刘岳龙周舰袁胥白世轩赵静
关键词:泡沫排液生物表面活性剂耐温耐盐生化型
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