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武俊文

作品数:19 被引量:93H指数:6
供职机构:中国石油化工集团公司更多>>
发文基金:国家科技重大专项国家自然科学基金中国石油天然气集团公司科技项目更多>>
相关领域:石油与天然气工程化学工程理学更多>>

文献类型

  • 18篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 15篇石油与天然气...
  • 4篇化学工程
  • 3篇理学

主题

  • 7篇水采
  • 7篇排水采气
  • 7篇泡排剂
  • 7篇采气
  • 6篇纳米
  • 5篇气井
  • 4篇堵水
  • 4篇活性剂
  • 4篇表面活性
  • 4篇表面活性剂
  • 3篇油藏
  • 2篇调剖
  • 2篇堵剂
  • 2篇油田
  • 2篇塔河油田
  • 2篇泡沫排水
  • 2篇纳米材料
  • 2篇高盐
  • 2篇高盐油藏
  • 2篇高温

机构

  • 11篇中国石油化工...
  • 11篇中国石化
  • 8篇中国石油天然...
  • 3篇长江大学
  • 3篇中国石油
  • 2篇中国石油大学...
  • 1篇中国石油青海...

作者

  • 19篇武俊文
  • 9篇张汝生
  • 7篇曹光强
  • 7篇李隽
  • 6篇张建军
  • 5篇熊春明
  • 5篇雷群
  • 4篇贾敏
  • 4篇王海波
  • 4篇李亮
  • 4篇李楠
  • 4篇贾文峰
  • 3篇岑学齐
  • 3篇贾文峰
  • 2篇王彦玲
  • 1篇张健
  • 1篇张娜
  • 1篇田伟
  • 1篇魏娟明
  • 1篇刘广燕

传媒

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  • 2篇石油勘探与开...
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  • 1篇当代化工
  • 1篇石油钻采工艺
  • 1篇天然气地球科...
  • 1篇中国石油勘探

年份

  • 3篇2021
  • 5篇2020
  • 2篇2019
  • 1篇2018
  • 4篇2017
  • 4篇2016
19 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
储气库注采井环空保护液的研制与性能评价被引量:3
2017年
为了解决大港储气库群注采管柱腐蚀、结垢问题,通过优选密度调节剂、缓蚀剂、除氧剂、阻垢剂及杀菌剂等各种功能添加剂,得备了一种密度在1.0数1.6 g/cm^3可调的环空保护液:基液+5%咪唑啉类缓蚀剂GL-3(主要成分为咪唑啉硫代磷酸酯)+2%肟类除氧剂二甲基酮肟(DMKO)+1%杀菌剂1227(十二烷基二甲基苄基氯化铵)+1.3%有机磷酸类阻垢剂ZC-21(主要成分为氨基三甲叉膦酸ATMP)+0.01%pH调节剂(碳酸钠),研究了该环空保护液的缓蚀性能、除氧性能、杀菌性能、阻垢性能及其对封隔器胶筒性能的影响。研究结果表明:钢片在该环空保护液的腐蚀速率可低至0.045 mm/a,环空保护液中氧含量可降至40 mg/L,杀菌率可达100%,对CaCO_3、CaSO_4、BaSO_4的阻垢率分别高达99%、93%、81%,且对封隔器胶筒几乎无影响。环空保护液可以有效缓解酸性气体产生的腐蚀加速现象,成本合理,可达到有效保护油套管的目的,适宜在含酸性气体的气藏应用。
武俊文贾文峰雷群李隽
关键词:缓蚀剂环空保护液储气库注采井
高温高盐油藏聚合物堵剂研究进展被引量:11
2021年
高温高盐油气藏广泛分布于我国各地。随着油田的不断开采,大部分油田已进入中后期开发阶段,存在着高温高盐环境和油井出水严重的双重问题,导致水驱的纵向波及系数和洗油效率降低,降低原油采收率。常规堵剂的使用已无法满足高温高盐油藏的深度开采。对已经报道的高温高盐调剖堵剂研究现状、堵剂性能及封堵机理先进研究方法进行了整理分类,根据文献调研对今后高温高盐堵剂的研究方向提出了一些建议。
武俊文刘斌王海波张汝生王彦玲
关键词:高温高盐堵水调剖
纳米粒子增强泡排剂性能及影响因素研究被引量:5
2017年
针对深层产水气井温度高(110~150℃)、矿化度高的特点,通过在普通液相泡排剂中引入合适尺寸、疏水程度的纳米粒子充当固态稳泡剂,使其吸附在气水界面形成稳定的空间壁垒,阻止气泡的聚并和歧化,从而极大地提高了普通液相泡排剂的起泡性与稳定性。为了给现场施工提供指导,利用高温高压泡沫评价仪实时评价研究了添加纳米粒子的泡排剂随浓度变化的性能,同时还考察了矿化度、温度、压力这3种外界因素对添加纳米粒子的泡排剂性能的影响。添加纳米粒子的泡排剂在矿化度为250 000mg/L下,其初始起泡体积V_0和泡沫半衰期t_(1/2)分别高达2 180mL和760s;在150℃高温下其初始起泡体积V_0与泡沫半衰期t_(1/2)分别高达1 925mL和700s;这些数据证明纳米粒子对泡排剂性能具有显著增强作用。该添加纳米粒子的泡排剂在重庆气矿现场应用效果良好。
武俊文贾文峰雷群熊春明曹光强张建军李隽廖东胡志国
关键词:排水采气泡排剂气井
一种复合凝胶堵剂的制备与性能研究被引量:2
2021年
以聚乙烯亚胺(PEI)和有机铬作为复合交联剂,与聚丙烯酰胺(HPAM)制备一种复合凝胶堵剂,考察各因素对成胶性能的影响。结果表明,体系成胶时间随PEI和醋酸铬质量分数的增加以及温度的升高而缩短,随HPAM质量分数的增加而先增长后缩短,体系成胶黏度随HPAM、PEI和醋酸铬质量分数的增加而逐渐增大,后趋于稳定,随温度升高而先增大后减小。复合凝胶堵剂的配方质量分数优选为0.8%HPAM、0.1%PEI、0.2%醋酸铬,成胶温度70℃,成胶时间36 h,成胶黏度3150 mPa·s。该堵剂具有较好的耐剪切性、成胶稳定性,封堵率95%。
武俊文
关键词:调剖堵水PEI性能研究
适应中国主要气田的纳米粒子泡排剂系列被引量:16
2019年
针对常规泡排剂在中国不同类型气田,特别是高温、高盐、高含酸性气体、高含凝析油的气田中应用存在的性能适应性差、成本高的问题,构建了以Gemini双子表面活性剂作为主剂来提升泡排剂起泡性和稳泡性、接枝修饰纳米粒子作为稳泡剂进一步提升生成泡沫稳定性、优化特征助剂适应不同类型气藏的“三位一体”研发思路,制备出2大类6小类适应中国主要气田的纳米粒子泡排剂系列。性能实验评价结果表明,该泡排剂系列总体耐温可达到160℃,耐矿化度250 000 mg/L,抗H2S为100 mg/L,抗CO2、抗凝析油分别可达100%、40%。在中国主要气田开展了8 685井次的规模应用,施工后平均单井天然气产量增加62.48%、油套压差降低18.9%;综合成本较常规泡排剂降低45%以上,降本增效作用显著。
熊春明熊春明张建军曹光强徐文龙张建军李隽李楠
关键词:产水气井排水采气
一种气井泡沫排水采气效果模糊定量评价方法被引量:3
2017年
排水采气是出水气田稳产和提高采收率的主体技术,泡沫排水采气是天然气开发降本增效的重点攻关方向,而现有泡沫排水采气效果却没有系统评价方法,并且无法对不同井况的气井泡沫排水采气效果进行对比。针对上述问题,提出了一种气井泡沫排水采气效果模糊定量评价新方法。该方法确定了气井日产气变化率、日产水变化率、油套压差变化率、日注量成本变化率4个评价指标,采用线性分析方法、层次分析方法和模糊关系合成算子等计算得出评价结果。将该方法应用于苏里格气田、重庆气矿共30口泡沫排水采气井,计算出了气井泡沫排水采气效果的综合评价指数。该方法的优势在于全面考虑了影响泡沫排水采气效果和效益的技术和经济因素,以及各个评价指标之间的隶属度关系和各指标的权重系数,可对不同井况气井的泡沫排水采气效果进行综合评价和定量对比,辅助泡沫排水采气工艺措施前气井的选择,指导进行气田泡排剂的选型。
贾敏张建军李隽曹光强武俊文李楠邓创国任越飞张健
关键词:泡沫排水采气
阳离子型双子表面活性剂在制备耐高温、高矿化度泡排剂中的应用被引量:18
2016年
常规泡排施工中,泡排剂一般适用于90℃以下及矿化度小于100 000 mg/L的地层,阻碍了泡沫排水采气工艺在高温、高矿化度产水气井中的应用。针对高温、高矿化度产水气井的特点,通过深入研究表面活性剂理论,确立了通过阴离子表面活性剂与阳离子表面活性剂进行复配的方式来获得在高温、高矿化度下具有良好的起泡性、稳泡性以及携液速率的泡排剂GWJ。研究表明,在温度为160℃、矿化度为250 000 mg/L下,其初始起泡体积与泡沫半衰期分别达到1 860 m L和620 s,证明泡排剂GWJ具有优良的耐高温与耐高矿化度性,可以满足高温、高矿化度产水气井的泡排施工要求。
武俊文熊春明雷群张建军李隽曹光强
关键词:泡排剂高温高矿化度
Gemini表面活性剂及纳米材料在制备高效泡排剂中的应用研究
泡排施工中,现有的泡排剂一般适用于90℃以下以及矿化度小于100000ppm的地层,从而阻碍了泡沫排水采气工艺在高温、高矿化度产水气井中的应用.针对部分低压产水气井具有气层温度高(110℃~150℃)、矿化度高以及含高浓...
武俊文张汝生岑学齐史爱萍
关键词:排水采气泡沫排水剂GEMINI表面活性剂合成工艺
金纳米棒在超疏水表面的组装行为研究
2020年
采用了“烟囱效应”以及超疏水表面作为基底这两项外力作用来将金纳米棒进行组装。借用“烟囱”技术的侧面向心力所产生的向心空气气流,以及超疏水表面上液滴收缩产生的应力对纳米粒子的向心挤作用,得到了金纳米棒垂直于基片致密排列的特殊的组装花样以及金纳米棒水平短程有序的致密排列的组装花样。这种简便的组装方法不仅对纳米器件的应用有着重要的影响,而且可以广泛地适用于其他的纳米粒子的二维有序组装以得到不同的功能性的纳米组装体。
武俊文贾文峰张汝生王海波
关键词:金纳米粒子纳米棒超疏水表面
塔河油田高温特高盐油藏冻胶堵水剂研究被引量:6
2020年
针对塔河油田高温特高盐缝洞油藏堵水困难的技术难题,通过配方优选获得了一种耐温抗盐选择性堵水冻胶,从微观形貌、亲水性角度分析了耐温抗盐机理,并对其封堵效果进行了评价。结果表明,最优冻胶由聚丙烯酰胺磺酸盐共聚物和低浓度的3种交联剂(苯酚、间苯二酚、六亚甲基四胺)组成,冻胶强度为G级、成胶时间为12 h、130℃、30 d脱水率为8.9%;该冻胶微观网格中的孔洞较小,分布密集,且冻胶骨架粗壮,冻胶中的水易于存留在孔洞中,同时,冻胶中的结合水含量较高,说明冻胶体系对水具有较强的亲和能力,因而冻胶不易脱水失稳;老化30 d后,冻胶经过5 PV地层水的冲刷其残余阻力系数和封堵率仍然分别高于5和80%,由此表明冻胶具有优异的耐冲刷性能和长期封堵能力,有利于延长堵水有效期。该研究填补了塔河油田耐温抗盐选择性堵水冻胶的技术空白,对于塔河油田堵水技术的发展具有重要的指导意义。
郭娜武俊文李亮张汝生廖星奥陈立峰
关键词:堵水冻胶
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