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李海新

作品数:2 被引量:20H指数:2
供职机构:华北电力大学更多>>
发文基金:国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:环境科学与工程电气工程更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇电气工程
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 1篇电机
  • 1篇对流受热面
  • 1篇烟气
  • 1篇再热
  • 1篇受热
  • 1篇受热面
  • 1篇汽轮
  • 1篇汽轮机
  • 1篇燃煤
  • 1篇燃煤烟气
  • 1篇燃烧
  • 1篇热力
  • 1篇热力系统
  • 1篇脱硫
  • 1篇脱硫脱硝
  • 1篇脱硝
  • 1篇联合脱硫脱硝
  • 1篇煤烟
  • 1篇给水泵
  • 1篇给水泵汽轮机

机构

  • 2篇华北电力大学

作者

  • 2篇阎维平
  • 2篇李海新
  • 1篇赵永明
  • 1篇鲁晓宇

传媒

  • 1篇环境科学学报
  • 1篇热能动力工程

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
1350MW二次再热发电机组热力系统设计分析被引量:10
2014年
综合考虑锅炉侧和汽轮机侧的设计协调,构建了1 350 MW二次再热机组原则性热力系统。针对不同给水泵汽轮机配置进行了计算与分析,定量分析了背压抽汽式与凝汽式小水泵汽轮机两方案对再热蒸汽流量、机组热耗和回热加热器设计等的影响。结果表明:额定工况下,背压抽汽式给水泵汽轮机系统的一、二次再热器蒸汽流量分别比凝汽式系统小266 t/h和289 t/h,从而有利于锅炉对流受热面设计;背压抽汽式系统的4号、5号加热器进汽温度相比凝汽式系统分别降低350℃和297℃,有利于加热器设计和运行。但背压抽汽式系统比凝汽式系统机组热耗高约为6 kJ/kWh。部分负荷下的计算结果表明背压抽汽式系统一、二次再热蒸汽流量仍小于凝汽式系统,机组热耗相比凝汽式系统仍稍高。
阎维平赵永明李海新刘立衡
关键词:二次再热热力系统给水泵汽轮机
基于碳捕集的富氧燃煤烟气联合脱硫脱硝试验研究被引量:10
2013年
富氧燃煤烟气压缩液化CO2的高压低温工况为NO氧化为易溶于水的NO2提供了十分有利的条件.基于小型高压吸收试验装置,采用配制的富氧燃煤模拟烟气,在高压常温下进行了NO、SO2、O2与H2O的吸收反应试验.根据反应前后的气液产物分析,测定了不同组分比例与不同压力下混合气体中NO与SO2的转化率.NO氧化与吸收试验表明,NO转化为HNO3的比率随压力升高而增加,在0.5~2MPa之间增加很快,在2~3MPa之间增速趋于平缓,压力达3MPa以上时,90%以上的NO均转化为稀硝酸,且初始NO浓度越高,NO的转化率越大.混合气体中同时存在SO2与NO的联合吸收试验发现,只有少量的NO转化成了NO-3,SO2向H2SO4的转化率随压力升高而增加,初始SO2浓度越大,转化率越高.分析表明,SO2与NO同时存在时SO2先行转化为SO3,NO充当了催化剂,但SO2转化为SO3的一次转化率小于35%,反应酸液产物的多次循环能使SO2的转化率达到90%以上.建议的工艺流程中需采用两座吸收反应塔顺序脱除SO2与NO并回收稀酸溶液,有望在富氧燃煤发电捕集CO2系统中降低脱硫脱硝成本,部分地弥补富氧燃烧机组发电成本的增加.
阎维平李海新鲁晓宇
关键词:富氧燃烧CO2捕集脱硫脱硝
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