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何芯

作品数:7 被引量:31H指数:4
供职机构:湖南大学机械与运载工程学院汽车车身先进设计制造国家重点实验室更多>>
发文基金:国家自然科学基金湖南省自然科学杰出青年基金国家科技支撑计划更多>>
相关领域:金属学及工艺一般工业技术电气工程更多>>

文献类型

  • 6篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 6篇金属学及工艺
  • 1篇电气工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 4篇型材
  • 4篇数值模拟
  • 4篇值模拟
  • 3篇优化设计
  • 2篇有限元
  • 2篇热挤压
  • 2篇合金
  • 2篇合金挤压
  • 1篇型材挤压
  • 1篇英文
  • 1篇有限元分析
  • 1篇溶胶
  • 1篇溶胶-凝胶法
  • 1篇神经网
  • 1篇神经网络
  • 1篇组合模
  • 1篇网络
  • 1篇流速
  • 1篇铝合金
  • 1篇铝合金挤压

机构

  • 7篇湖南大学
  • 1篇南华大学
  • 1篇湖南工业职业...
  • 1篇浙江吉利汽车...

作者

  • 7篇何芯
  • 4篇李落星
  • 2篇周佳
  • 2篇王震虎
  • 1篇周灵平
  • 1篇张见明
  • 1篇刘志文
  • 1篇彭坤
  • 1篇李德意
  • 1篇姚再起
  • 1篇刘富生
  • 1篇莫建虎
  • 1篇易杰
  • 1篇王冠
  • 1篇易杰
  • 1篇赵慧涛

传媒

  • 1篇锻压技术
  • 1篇机械工程材料
  • 1篇矿冶工程
  • 1篇塑性工程学报
  • 1篇磁性材料及器...
  • 1篇Transa...

年份

  • 1篇2018
  • 1篇2017
  • 1篇2013
  • 2篇2010
  • 1篇2009
  • 1篇2006
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
铝合金空心型材挤压截面内凹变形有限元分析及模具结构优化设计被引量:7
2017年
截面变形是复杂空心型材挤压过程中经常遇到的难题,实际生产中需通过反复试模、修模才能得到合格的产品。针对6063铝合金空心型材截面内凹问题,采用数值模拟方法获得了挤压过程中不同方向上的金属流速及模具焊合室内不同高度的压力分布,分析与讨论了产生缺陷的原因,并优化了模具结构。模拟仿真结果表明,添加阻流块后挤压过程中型材不同位置和不同方向上的流动速度更加均匀,挤出型材向内凹的现象得到改善。实测结果显示,采用改进后的模具结构,挤压型材最大内凹量减小为0.15 mm,可以满足实际应用要求。
王震虎何芯何芯
关键词:数值模拟
Ni-SiO_2纳米复合材料的制备及磁学性质被引量:2
2006年
以正硅酸乙酯和硝酸镍为原料,利用溶胶-凝胶法制备了纳米NiO-SiO2复合体,再通过氢气还原得到Ni-SiO2纳米复合材料。利用X射线衍射(XRD)确定了样品的相组成,利用透射电子显微镜(TEM)观察了样品的微观结构,利用振动样品磁强计测定了样品的磁性能。研究了成分和焙烧温度对纳米复合颗粒微观结构和性能的影响。研究发现,所形成的纳米颗粒是以Ni为核心,外面包裹着非晶态SiO2层的核壳结构。随着硅含量的增加,包裹层变厚,随着焙烧温度升高颗粒直径增大。讨论了制备条件和SiO2含量对材料的微观形貌和磁学性能的影响。
彭坤刘富生周灵平李德意赵慧涛何芯
关键词:溶胶-凝胶法磁性能
复杂空心铝型材的挤压缺陷仿真分析及材料在分流模中的流动行为优化(英文)被引量:7
2018年
为了解决复杂空心铝型材在挤压试验中出现的截面内凹缺陷,基于Arbitrary Lagrangian-Eulerian(ALE)算法,利用HyperXtrude软件平台建立型材在多孔分流挤压模具挤压过程中的三维稳态有限元模型。定量分析型材挤压出口不同方向的金属流速及焊合室内不同高度的压力分布。为实现出模口型材横截面材料流速的均匀性,采用增加阻流块方法对模具结构进行优化。优化后进行挤压试验,型材底面Y方向的最大位移由1.1mm减小到0.15 mm,内凹缺陷得到显著改善。研究方法为复杂空心铝型材分流模挤压缺陷的改善和材料流动行为的优化提供理论指导。
易杰易杰王震虎刘志文何芯
关键词:空心铝型材
采用BP神经网络和挤压形状因子预测挤压力与挤压出口温度被引量:2
2009年
结合数值模拟和BP神经网络,研究了挤压形状因子对挤压过程中挤压力和挤压出口温度的影响规律。采用DEFORM-3D软件模拟了14组不同挤压形状因子的镁合金型材挤压变形过程,得到挤压力和挤压出口温度变化曲线。采用MATLAB软件建立了挤压力和挤压出口温度预测BP神经网络,选取5组数值模拟结果作为训练样本,以挤压形状因子和挤压行程为输入变量,挤压力和挤压出口温度为输出变量,对网络进行训练。采用训练后的网络对训练样本以外的4组挤压形状因子下的挤压力和挤压出口温度进行预测,结果表明预测得到的结果与数值模拟得到的结果相吻合,最大误差小于2%。
莫建虎李落星周佳何芯向冬霞
关键词:数值模拟BP神经网络挤压力
空心型材挤压过程数值模拟及模具结构优化研究
模具在挤压加工工业中占有十分重要的地位。模具质量的好坏,使用寿命的长短,往往是决定某一挤压工艺是否经济可行,某一新产品开发成败的关键因素。平面分流组合模是挤压生产空心型材的重要模具,其结构参数直接影响产品质量,而且由于产...
何芯
关键词:分流组合模热挤压优化设计
文献传递
6063铝合金挤压型材尺寸超差分析及模具优化设计被引量:10
2013年
基于HyperXtrude软件,研究了6063铝合金空心型材挤压过程中不同方向上的金属流速及焊合室内的压力分布,分析了型材产生尺寸超差的原因,并提出了增加阻流块优化模具的方法。有限元模拟结果表明:增加阻流块后,金属在不同方向上的流速发生了变化,尤其是向型材中部流动的速度明显降低,因此可以解决型材尺寸超差的问题;将解决方法用于实际挤压型材后发现,增加阻流块确实能改善金属流速的均匀性,能生产出合格的型材。
王冠何芯李落星姚再起
关键词:铝合金热挤压优化设计
镁合金薄壁空心型材挤压壁厚减薄问题的有限元分析及解决方案被引量:4
2010年
对镁合金薄壁空心型材在实际生产过程中出现壁厚减薄的缺陷,采用数值模拟方法进行研究,分析了挤压过程中金属流速和压力分布情况,模拟结果表明,焊合室内压力不均及出模口处沿挤压方向金属流动速度差异,是导致型材壁厚减薄的主要原因,且模拟得到的壁厚值与实际测量值基本吻合。提出了控制型材壁厚的改进方案,对型材挤压模具结构进行改进,即增加焊合室高度和修改分流孔尺寸。其中修改分流孔尺寸的方案能得到壁厚较均匀的型材,是可行的方案。研究结果表明,有限元方法对复杂型材挤压生产中挤压模具和挤压工艺的优化有直接的指导意义。
何芯周佳李落星刘波刘扬胜
关键词:镁合金挤压数值模拟
共1页<1>
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